寶(bǎo)鋼分公司推行廢(fèi)棄資源返生產利用產生巨(jù)大效益
冶金生產中產生(shēng)的石灰混合除塵粉,無須(xū)增加(jiā)_加工成本_可以替代部分原料(liào)返生產利用,可大大降低石灰(huī)的外(wài)購量。這(zhè)樣的(de)“便宜”事,正(zhèng)在寶鋼分公司實踐並推廣著。據_新統計數據顯示,寶(bǎo)鋼分公司今年工業固廢物返生產利用量(liàng)已達(dá)170多萬噸,成功替代了部分原輔料,_創效逾5億元。
寶鋼的工業固廢物由冶金生產中產生,長期以來大多作廢棄物處理,汙染環境。近年來,冶金原輔料價格日益上(shàng)漲,鋼鐵生產成本壓力(lì)驟增。為此,寶鋼分(fèn)公司堅持科學、可持續發展理念(niàn),積(jī)_探尋固廢物資源的循環再(zài)利用(yòng)。除將其作為服務於建築、市政等行業的原材料外,還努力拓展返生產利用途徑。目前,石灰石及(jí)白雲石泥(ní)餅等10多種固廢物相繼重返“崗位”,發揮(huī)著替代原輔料、降本(běn)增效的作用。
今年來,寶鋼分公司有(yǒu)關廠部(bù)加大了固廢物(wù)返生產利用的開發力度。煉鋼(gāng)環節在運送塊石灰的過程中會產生粉塵,以往這些粉塵(chén)收集後委外加工處理成地基輔(fǔ)料,利用價值低,中轉過程還帶來環境汙染。寶鋼分(fèn)公司安環(huán)部按(àn)照科學回收、合理(lǐ)利用的原(yuán)則,組織(zhī)煉(liàn)鐵(tiě)廠、製造部(bù)、煉鋼廠、運輸(shū)部等單位開展(zhǎn)了“煉鋼石灰混合除塵粉返生產利用”研究,使這(zhè)種除塵粉重新獲得了“上崗證”,不增加_加工成本便(biàn)能成功用於燒結生產(chǎn)。今年來,已累計利用3800多噸,降低石灰采購成本100多萬元。此外,通過替代,減少了新石灰燒製過程(chéng)中二氧化碳(tàn)的排放量,有效降低了(le)環境汙染。今年來,經分選後的(de)低鋅瓦斯泥、輔原料除(chú)塵粉等多種固廢物,也成(chéng)為寶鋼分公司返(fǎn)生(shēng)產利用的“新寵”。
初嚐甜頭後(hòu),寶鋼分公司加(jiā)緊推廣並總結工業固廢物返生產利(lì)用(yòng)成果。截(jié)至目前,工業(yè)固廢物返生產利(lì)用率比計劃增長了1.2%,創曆史_水平。