1.提升閥因(yīn)壓縮空氣不足跳停(tíng):有兩個原因①儲氣罐與提升閥之間的油水分(fèn)離器因壓縮空氣髒造成(chéng)濾芯堵塞(sāi);②提升閥長時間運行後,密封件(jiàn)磨(mó)損,造成壓縮空(kōng)氣泄(xiè)露,致(zhì)使供氣不足。解決措施:①增加一(yī)套油水分離器(qì),一開一備。當發現濾芯髒時,可以更(gèng)換另外一套,對髒的這一套進行(háng)清洗;②除(chú)及時更(gèng)換(huàn)提升閥密封件之外,還應(yīng)采取以下措施:提升閥(fá)供氣壓力調節在0.25~0.5MPa之間,_每個提升閥都能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)動作(zuò),壓(yā)力不宜過高,否則容易使氣(qì)缸密封件老化,當漏(lòu)氣點增大時,可(kě)以(yǐ)適當調高供氣壓(yā)力;_油水分離器供油,供油速度不能太小,以免失油。另外,在提升汽缸的閥杆處加_量的潤(rùn)滑脂(zhī)。
2.
除塵器布袋破損(sǔn):經過對布(bù)袋取樣進行化驗,結果顯示(shì)除破損(sǔn)部位外其他部位的透氣(qì)量、爆(bào)破強度、斷裂(liè)強度均在使用範圍內。同時發現(xiàn)除塵布袋破損部位幾乎全在距(jù)布袋口20~40cm處,而且是從內部磨損開始破(pò)損的。確(què)定其主要原因(yīn)應該(gāi)和反吹係統有關(guān)。一是(shì)反吹係(xì)統的噴嘴不正,造成反吹偏斜;另一方麵是反吹壓縮空氣壓力(lì)偏大。解(jiě)決(jué)措施:①進行噴吹係統改造,改造費用高、周期長,不(bú)能在正常的檢修期間內完成。經過研究決定在布袋內增加護套,這種辦法簡單易操(cāo)作,費用比較低(dī)。在2008年春節檢修時針對破損較(jiào)多的倉和有破損記錄的(de)布袋安裝了普通白(bái)鐵皮製作的護套。②反吹風(fēng)壓縮空氣(qì)壓力控(kòng)製在0.25~0.35MPa之間,能夠把布袋上的灰清掉即可,如壓(yā)力過高則影響布袋的使用壽命。可通過觀察除(chú)塵器進出口(kǒu)壓力(lì)差變化進行(háng)調(diào)整,使壓(yā)力差(chà)在控製要求範圍內(設計壓差<1700Pa)。③調整噴吹程序,把噴吹脈寬從150ms調整為250ms,以減小噴(pēn)吹的力度,減少布袋的磨損。