一般窯尾廢(fèi)氣處理采用的是
離線清灰脈衝布袋除(chú)塵器,在高粉塵濃度工況下,收塵效果良好(hǎo),出口粉塵濃度達到環保要求(qiú)。使用(yòng)過(guò)程中容易(yì)出現的一些問題及解決方法。
1.提升閥因壓縮空氣不足跳停:有兩個原因①儲氣(qì)罐與提升閥之間的油水分離器因壓縮(suō)空氣髒造成濾芯堵塞;②提(tí)升閥(fá)長時間運行(háng)後(hòu),密封件磨(mó)損,造成壓縮(suō)空氣泄露,致使供氣不足。解(jiě)決措施:①增加(jiā)一套油水(shuǐ)分(fèn)離器,一開一備。當發(fā)現濾芯髒時,可以更換另外一套,對髒的這一套(tào)進行清(qīng)洗;②除及時更換提升閥密封(fēng)件之外,還應采取以下措施:提升閥供氣壓力調節在0.25~0.5MPa之間,_每個提升閥都能夠在規定的時間(jiān)內動作,壓力(lì)不宜過高,否則(zé)容(róng)易使氣缸密封件老化,當漏氣點增大時,可以(yǐ)適當調高供氣壓力;_油水分離器供油,供油速度不能太小,以免失油(yóu)。另(lìng)外(wài),在提升汽缸的閥杆處加_量的潤滑脂。
2.
除塵器布袋破損:經過對布袋取樣進行化驗,結果顯示除破損部位(wèi)外其他部位的透氣(qì)量、爆破強度、斷裂強度均在使用(yòng)範圍內(nèi)。同時發現除塵布(bù)袋(dài)破損部位幾乎全在距布袋(dài)口(kǒu)20~40cm處,而且是從內部磨損(sǔn)開始破損的。確定(dìng)其主要原因(yīn)應該和反吹係統有關。一是反吹係統的噴嘴不正,造成反吹偏斜;另一方麵是反吹壓縮空氣壓力偏大。解決措(cuò)施:①進行噴吹係統改造,改造費用高(gāo)、周期長,不能在正(zhèng)常的檢修期間內完成。經過研究決定(dìng)在布袋內增加護套,這種辦法簡單(dān)易操作,費用比較低。在2008年春節檢修時針對破損較多的倉和有破損記錄的布袋安(ān)裝(zhuāng)了普通白鐵皮製作(zuò)的護套。②反吹風壓縮空氣壓力控製在0.25~0.35MPa之間,能夠把布袋(dài)上的灰清掉即可(kě),如壓力過高則影響布袋的使用壽命。可通(tōng)過觀察除塵器進出口壓力(lì)差變化進行調整,使壓力差在控製要(yào)求範(fàn)圍內(設計壓差<1700Pa)。③調整噴吹程序(xù),把噴吹脈寬從150ms調整為(wéi)250ms,以減小噴(pēn)吹的力度,減少布袋的磨損。